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UW2100工业物联网控制器无人值守换热站应用案例
一、 项目概况
本项目为换热站无人值守自控系统,项目共包含H区、I区、E区、北区、南区南、南区北6个换热站及一个公共站,项目旨在通过建设无人值守监控系统,优化生产运行监管手段,提升安全管理水平,实现在锅炉房控制室集中监视各换热站设备运行状态;换热站主要运行参数集中显示在锅炉房控制室,便于生产技术人员快速了解换热站运行状态,分析设备是否在合理状态运行,以便对运行参数做出优化;尽早发现设备运行的安全事故隐患,减小事故发生率;减少人员投入力度,实现换热站无人长期值守,降低巡站人员巡视频率,总体上降低人力成本。
1.1 各换热站具体概况如下所述:
(1)H区换热站:
H区换热站供暖面积235318.59㎡。其中,高区111440.18㎡;低区123878.41㎡。末端采用散热器采暖。
站内高区主要设备:3台板式换热器、2台循环水泵、2台补水泵;低区主要设备有:3台板式换热器、2台循环水泵、2台补水泵;高、低区共用水处理等其他设备。
(2)I区换热站:
I区换热站供暖面积251177.9㎡。其中,高区126116.5㎡;低区125061.4㎡。末端采用散热器采暖。
站内高区主要设备:3台板式换热器、2台循环水泵、2台补水泵;低区主要设备有:3台板式换热器、2台循环水泵、2台补水泵;高、低区共用水处理等其他设备。
(3)E区换热站
E区换热站供暖面积65290.35㎡。末端采用散热器采暖。
站内主要设备:2台板式换热器、3台循环水泵、2台补水泵、水处理等其他设备。
(4)北区换热站
北区交换站供暖面积61798.29㎡,以后不会增加供暖面积。无生活热水,供暖系统不分高低区,檐高12m。
站内主要设备:2台板式换热器、3台循环水泵、2台补水泵、水处理等其他设备。
(5)南区北换热站
南区北交换站供暖109620.71㎡,商业及其他3661.87㎡,以后不会增加供暖面积。无生活热水,供暖系统不分高低区,檐高45m;末端采暖为散热器采暖。
站内主要设备:2台板式换热器、3台循环水泵、2台补水泵、水处理等其他设备。
(6)南区南换热站
南区南交换站供暖面积125404.8㎡,商业及其他1727.02㎡,以后不会增加供暖面积。无生活热水,供暖系统不分高低区,檐高45m。
站内主要设备:2台板式换热器、3台循环水泵、2台补水泵、水处理等其他设备。
1.2 各换热站工艺流程如下所示:
工艺说明:
① 该站热源由锅炉房提供。经供水母管供至换热站分水器进行分配,分别供至高、低区板式换热器;完成热交换后流回集水器,经回水母管返回锅炉房。
② 由热用户来的二次回水经循环泵加压后分别进入3组板式换热器,在换热器内进行热交换后形成二次供水,由板式换热器的供水侧汇至供水母管,经管网分配至热用户。
③ 补水定压点位于循环泵入口母管上,用于控制补水泵启、停及超压泄水。
工艺说明:
① 该站热源由珠江逸景锅炉房提供。经供水母管分别供至两台板式换热器;完成热交换后,经回水母管返回锅炉房。
② 来自热用户的二次回水经循环泵加压后分别进入2组板式换热器,在换热器内进行热交换后形成二次供水,由板式换热器供水侧汇至供水母管经管网分配至热用户。
③ 补水定压点位于循环泵入口母管上,用于控制补水泵启、停及超压泄水。
结合客户需求及实际项目情况,杭州优稳基于UW2100工业物联网eDCS控制系统硬件产品及UWNTEK软件产品提出综合一体式解决方案。
二、系统设计原则
基于UW2100eDCS系统硬件及UWNTEK软件平台实现的换热站无人值守监控系统集调度及监控于一体,功能包括人机界面、数据库管理、远程数据采集、远程控制、报警、趋势及报表等,利用各种先进的通讯网络,对整个热网管道、仪表等进行跟踪监控,不仅可以让调度人员全面掌握整个热网管线供热状态,还能快速、准确地反映现场故障报警信息,方便巡检和维护人员及时检修,这样不仅节省大量的人力、物力,而且极大的提高了热网的现代化管理水平。
本设计基于“集中管理,分散控制”的模式以及数字化、信息化市政工程的思想,着眼于企业“管控一体化”信息系统的建设,建立一个先进、可靠、高效、安全的,集过程控制、监视和计算机调度管理于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个供热工艺过程及全部生产设备的监测与自动控制,实现“现场无人值守,总站少人值班”的目标。
三、系统总体结构
整个系统包括满足CPS信息物理系统与工业互联网应用需求的新一代感知控制智能前端、广域异构自组织工业网络、及控制系统设计编程与控制工程广域云服务支撑环境。
系统基于UW2100控制器通过标准4~20mA、PT100、PT1000、电平信号输入、继电器无源触点输出等方式就现场就地电机、阀门、变送器等设备信息进行集中采集,并基于无线GSM网络将数据集中上传至UWNTEK云平台,实现广域信息远程监控。
现场就地UW2100控制器基于Modbus-RTU(RS-485)主站协议与变频器通讯,实现第三方设备信息采集,通讯连接控制多台变频器;基于Modbus-RTU(RS-485)从站协议与触摸屏通讯,实现设备信息现场就地监控;同时于热源锅炉厂采用UW500集散控制系统,在中央控制室设立中央监控中心,集中监控各分散网点设备信息。
UWNTEK系统软件平台提供视频整合功能,可将安装于现场的摄像机(大华、海康)标准视频信号接入系统,实现现场实时视频信号远程监控;在此基础上UWNTEK系统软件平台开放标准HDMI接口,可在中央控制室设立大屏,将重点工艺流程接入控制室中央大屏显示。
系统支持广域范围内移动终端(手机、ipad、平板、笔记本等)基于2G、3G、4G网络远程监控,可按安全区划分操作权限,确保系统的安全性。
四、系统设计方案
4.1 系统监控中心
系统监控中心设于热源锅炉厂,监控中心主要由若干台操作员工作站(工程师工作站可以与操作员站兼用,具体数量视中控室设计而定)、1套大屏幕显示系统、1台工业以太网交换机、1台图形及报表打印机、1台UPS电源等组成;
监控中心计算机要求可通过有线或者无线方式连接外网。监控系统使用采用无服务器星型对等结构。基于无线GSM通讯方式结合UW云平台将操作员站、工程师站以及各种功能工作站和系统外设等建立广域网络系统。并基于UW云服务器实现监控界面WEB发布,满足客户端(电脑、手机、平板等)基于2G、3G、4G广域远程访问。
4.1.1系统监控中心功能
1、板换一次侧供水电动调节阀控制
通过二次侧供水温度对电动调节阀的开度进行PID控制(考虑锅炉运行安全,确定电动调节阀的最小开度)。
2、板式换热器工作状态监测
板换一、二次侧进、出口加装温度、压力传感器,监测每台板换的工作情况。
3、采暖循环水泵监测
采暖循环泵进出口母管上加装压力传感器,监视水泵的工作状态以及系统压力状况。
4、采暖循环泵、补水泵变频器监控:
远程/本地监控循环泵的启/停状态;远程监测变频器的工况(输出电流、频率、功率、故障信号等)。经RS485通讯线将变频器进行串联后与eDCS进行通讯,eDCS可以读取变频器的各种运行参数、状态等信号。
5、二次侧供、回水总管压力、温度监测
二次侧供水总管上加装温度、压力传感器;回水母管加装温度传感器,压力取循环泵入口母管压力值,远程监测二次侧总供回水温度、压力状况。
6、除污器压差监测
在二次侧回水管除污器上安装压差变送器,远程监测除污器进出口压差,确定其是否处于正常工作状态。
7、补水箱液位监测
软化水箱采用压力型液位计,实时传输液位信号至eDCS控制器。
8、集水坑水位监测
集水坑增加液位控制器,监测集水坑的水位;且集水坑处于摄像头监视范围内,以及时了解排污情况。
4.1.2 安全保护及报警
利用组态软件,建立换热站监控状态原理图,并在重要位置设置报警点,并用醒目的红绿标志表示状态点的故障状态。在显示故障状态的同时,发出声音报警(语音提示或警笛声音等)。
1、水箱液位低、高报警
当水箱液位低报警时,说明水箱的软化水即将用尽,如果补水泵继续运行就有可能出现水泵损坏。所以“水箱液位过低”就是一个安全运行的报警项。
当水箱液位过高时,说明水箱内液位控制装置出现问题,如果不停止往水箱注水,将导致水箱中水从溢流管排放,造成资源浪费,且可能因水溢流管排放不及时造成,水漫到其它电控柜位置,造成安全事故。
2、集水坑液位低、高报警
当出现集水坑液位低报警时,说明集水坑的污水已经几乎排完,如果排污泵继续运行就有可能出现无水运行而故障,甚至有可能出现水泵过热损坏的重大事故。
当出现集水坑液位过高时,说明集水坑内污水排放不及时,如果不去现场察看或采取其它排污措施,将导致水从集水坑溢出,水漫到电控柜位置,造成安全事故。
3、循环泵故障报警
通过485通讯采集信号,能够及时发现循环泵的故障状态,便于及时切换循环泵,保证供暖质量,并及时排出故障。
4、补水泵故障报警
其报警项目与循环水泵相同。
5、除污器进出口压差报警
当除污器进出口压差超过一定数值,将严重影响系统循环水流量,进而影响循环泵电耗,通过检测该点参数,及时发现除污器的压差情况。当压差值超过设定值时,须对除污器进行清理。
4.2 无人值守换热站系统硬件配置方案,以H区无人值守换热站为例;
五、方案说明
本系统基于UW2100工业物联网eDCS系统硬件结合UWWNTEK软件设计实现,建立一个先进高效、优质稳定,集过程控制、监视和计算机调度管理于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个供热工艺过程及全部生产设备的监测与自动控制,实现以下技术功能:
1) 换热站监控中心的数据几乎与现场数据保持同步,降低运行的人力费用;
2) 监控系统为解决热网运行失调现象,实现热网平衡运行,提高供热效果,提供硬件与软件环境支撑。
3) 起到了节能降耗的作用,换热站根据室外温度的变化,自动调节供水温度,从而最大程度的节约了能耗,并且提高供热的服务质量。
4) 避免了偷汽、漏汽现象,由于24 小时在线运行,杜绝了用户偷汽的想法,现场计量出现故障可以在最短的时间内发现,并将故障时间记录备案。避免计量方面的损失。
5) 通过仿真系统对热网进行水力、热力计算,热网的控制运行分析,使热网达到最优化运行,利用故障诊断、能损分析了解管网保温、阻力损失情况,设备的使用效率,使热网的管损达到最小值,以达到最经济运行,通过历史数据和实时数据的比较,分析管网。